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金選廠擴(kuò)能的工藝改造過(guò)程

作者:紅星機(jī)器 發(fā)布時(shí)間:2016-03-15 00:00:00 更新時(shí)間:2019-05-14 00:00:00

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某金選廠原生產(chǎn)能力為1400噸/日,為適應(yīng)發(fā)展,該廠決定對(duì)原生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能改造,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3000噸/日。通過(guò)試驗(yàn)研究,該廠采取了以下工藝改造方案,并進(jìn)行了具體的實(shí)施。改造完成后,實(shí)踐效果非常理想。

顎式破碎機(jī)

1、粗礦石的處理和貯存

露天礦礦石將卸入原有粗碎站,然而,振動(dòng)格篩給料機(jī)的篩下漏斗將進(jìn)行修改,以使-125毫米的物料落在原有顎式破碎機(jī)的排礦膠帶運(yùn)輸機(jī)上。這條膠帶運(yùn)輸機(jī)的排礦由另一條膠帶輸送機(jī)輸送到一座露天礦石專用的新粗礦倉(cāng)。

坑下礦石藉液壓傳動(dòng)給料機(jī)從豎井礦倉(cāng)排出后,由膠帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)到一座坑下礦石專用的可保溫的新礦倉(cāng)。為了防止冬天冰凍問(wèn)題,將坑下礦石和露天礦石分開(kāi)貯存是必要的。

2、磨礦系統(tǒng)

用8臺(tái)由計(jì)量器控制的振動(dòng)給料機(jī)從粗礦倉(cāng)排出礦石,由膠帶運(yùn)輸機(jī)將它送到1臺(tái)2000千瓦的半自磨磨機(jī)。磨機(jī)排礦由泵揚(yáng)送到螺旋分級(jí)機(jī),分級(jí)機(jī)沉砂返回半自磨磨機(jī)。

分級(jí)機(jī)溢流由泵揚(yáng)送到6臺(tái)首段旋流器,它的沉砂返回半自磨磨機(jī)或給入球磨機(jī)中,溢流自流到第二段旋流器的砂泵池里。一段旋流器溢流和球磨機(jī)排礦一起,由泵揚(yáng)送到6臺(tái)第二段旋流器,它的沉砂自流到原有的球磨機(jī)和棒磨機(jī)(以后改成球磨機(jī))里,溢流進(jìn)到礦漿分配器里,再分配給2臺(tái)濃縮機(jī)。

球磨機(jī)

所設(shè)計(jì)的磨礦回路,工作起來(lái)十分靈活:

①半自磨磨機(jī)排礦可以由泵揚(yáng)送到首段旋流器的砂泵池里,這樣,螺旋分級(jí)機(jī)成旁路。

②分級(jí)機(jī)溢流可自流到二段旋流器砂泵池,因而使首段旋流器成旁路,可減少半自磨磨機(jī)的循環(huán)負(fù)荷。

③首段旋流器的沉砂可以直接給到球磨機(jī),也可以減少半自磨機(jī)的循環(huán)負(fù)荷。

④首段旋流器的溢流可以直接送到礦漿分配器里,因而旁通過(guò)球磨機(jī)回路,這樣可以使半自磨磨機(jī)作為一段閉路磨礦。

上面所說(shuō)的方案可以大大減少費(fèi)用,而且是為適應(yīng)可預(yù)期的礦石硬度和產(chǎn)量大范圍變化所必需的。

3、濃縮和鋅粉置換系統(tǒng)

浮選機(jī)

磨礦回路來(lái)的二段旋流器溢流將分配進(jìn)入1臺(tái)原有的濃縮機(jī)和1臺(tái)新的濃縮機(jī)里,它們都可以根據(jù)耙子的扭矩和礦泥的水平高度進(jìn)行調(diào)節(jié)。這2臺(tái)濃縮機(jī)均安裝有效能高給礦筒,以增加處理能力。

濃縮機(jī)底流的濃度由濃度計(jì)和變速泵控制在50%。排出的底流在1臺(tái)1.22×2.44米的除屑篩上除屑。

回收金有二個(gè)系統(tǒng),即原來(lái)的鋅粉置換回路和新的碳漿回路。雖然考慮到空間因素對(duì)一些管道和槽體要作某些修改,但置換回路基本保持不變。原有貧液槽將改為炭解吸回路中的洗提槽,而原有的貴液槽變成新的貧液槽。

從壓濾機(jī)得到的金泥進(jìn)入冶煉之前,先用硝酸浸出。

4、浸出和炭浸系統(tǒng)

除屑篩的篩下物自流到原有的首段浸出回路,它由5臺(tái)槽子串連而成。加大連接槽子之間的流槽以適應(yīng)增加的流量,最后二個(gè)槽子將改成炭浸槽。這樣做可以取代首段浸出排礦的過(guò)濾,因?yàn)樾枰阉械脑羞^(guò)濾機(jī)用于尾礦過(guò)濾。炭浸段使溶液中的含金量減少80~90%,對(duì)多洋礦礦石這樣做是必要的,以便在第二段浸出回路中提高金回收率。

首段浸出的排礦通過(guò)在第五個(gè)槽子里的溜槽篩后,由泵揚(yáng)送到5臺(tái)串聯(lián)的第二段浸出槽。這些槽放在室外,加設(shè)有頂蓋的人行通道,以便操作工在冬季行走。浸出后的礦漿將自流到炭漿回路。

5、尾礦過(guò)濾及揚(yáng)送系統(tǒng)

炭漿系統(tǒng)尾礦中的液體成分實(shí)際上是貧液,但它含有250~500ppm的氰化物,回收這一部分氰化物是所希望的。原有6臺(tái)圓筒過(guò)濾機(jī)將用于這一目的。濾液將由泵揚(yáng)送到磨機(jī)的溶液槽里,而濾餅用循環(huán)水調(diào)成45%濃度的漿體,利用原有二段砂泵和新加一個(gè)砂泵池、一條新的高密度乙烯管管線,揚(yáng)送到尾礦庫(kù)。

分級(jí)機(jī)

6、炭解吸和金回收系統(tǒng)

在炭漿回路中每天回收金的數(shù)量可達(dá)17500克,這取決于礦石處理量和原礦品位。通過(guò)回路的竄炭量可達(dá)3噸/日,載金量為6000克/噸。

從洗炭篩來(lái)的載金炭自流到可容3噸的貯炭槽里,然后,每3噸為批量輸送到解吸塔里。解吸溫度為140℃,壓力為375千帕,解吸溶液含1.0%氫氧化鈉和0.4%的氰化鈉,溶液體積為解吸塔12個(gè)床層的體積。解吸時(shí)間為6小時(shí),解吸后炭中含金量減少到約100克/噸。

7、炭處理和再生系統(tǒng)

由解吸塔運(yùn)來(lái)的炭,可以投入到酸洗槽、炭貯槽或再生窯給料斗之前的脫水篩。酸洗是在5%的硝酸溶液中進(jìn)行,而再生則在垂直的電加熱窯中進(jìn)行,溫度為600℃。

輸送炭采用噴射泵,由一個(gè)閉路系統(tǒng)供水。解吸完成后,用2個(gè)床層體積的清洗水由泵揚(yáng)送通過(guò)解吸塔,然后將炭送到酸洗槽或解吸炭貯槽,或送去再生。正常情況下,每天進(jìn)行一次炭解吸循環(huán),時(shí)間為6小時(shí)。電積連續(xù)進(jìn)行,所以解吸液貯槽應(yīng)是足夠大以滿足回路中溶液的緩沖作用。

膠帶輸送機(jī)

以上為該金選廠的擴(kuò)能改造具體方案及過(guò)程,總的來(lái)說(shuō),該改進(jìn)過(guò)程相當(dāng)?shù)某晒Γ冗_(dá)到了設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn),又盡量做到了改造投資,工藝設(shè)計(jì)合理,生產(chǎn)順暢,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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