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我國煤炭的產(chǎn)量非常大,同時煤泥和煤矸石的產(chǎn)生量也相對較大,本文主要介紹如何實現(xiàn)煤泥的效能高回收。
按照MT/T58-1993《煤粉篩分試驗方法》,分別采用篩孔為1mm、0.45mm、0.154mm、0.074mm的標準篩對試驗煤泥進行篩分試驗及灰分分析,結(jié)果顯示,樣品煤泥的灰分為37.23%,屬于高灰范圍。小于0.074mm粒級的煤泥占浮選入料的質(zhì)量分數(shù)高達40.89%。高灰細泥在浮選過程中容易因夾帶、黏附作用進入精煤,影響精煤質(zhì)量。樣品中大于0.45mm粒級產(chǎn)率達27.22%,因粒度大,采用浮選機浮選的方法無法有效回收,需單獨處理。
1、浮選試驗
(1)藥劑配備。以煤油50%,水50%,另加乳化劑0.2%,經(jīng)強力攪拌處理,所得乳白色煤油作為捕收劑。促進劑均配成1%質(zhì)量分數(shù)的溶液,起泡劑MIBC直接用注射劑吸取。
(2)浮選試驗方法。浮選工藝試驗紅星機器浮選機上進行。試驗時每次稱取50g礦樣,將試樣倒入浮選槽中,充分攪拌后,按順序每隔3min分別加入不同的促進劑、捕收劑、起泡劑,調(diào)整浮選機,使充氣量和轉(zhuǎn)速達到規(guī)定值,再刮泡6min。對浮選試驗得到的各樣品過濾烘干后稱重化驗,計算出浮選指標。
2、搖床分選試驗
取篩分后大于0.45mm的煤樣,采用搖床,在沖程9~17mm,沖次為280~460次/min,水流量為1.62L/min條件下進行重選試驗,分選得到精煤、中煤和尾煤產(chǎn)品。
3、重選-浮選聯(lián)合分選流程
對入料先進行篩分,大于0.45mm的煤粒進入搖床分選,小于0.45mm的煤粒進入浮選。藥劑用量為油酸鈉350g/t、六偏磷酸鈉100g/t、乳化煤油4500g/t、MIBC550g/t。
1、浮選機浮選促進劑的篩選
(1)十二烷基三甲基氯化銨。十二烷基三甲基氯化銨對親水煤泥的浮選效果分析:隨著藥劑用量的增加,精煤產(chǎn)率和可燃體回收率不斷上升,而精煤灰分緩慢降低。當藥劑用量達到600g/t時,再增加藥劑用量后,精煤灰分逐漸上升。其原因可能是隨著藥劑用量的增大,一些脈石礦物也被氣泡夾帶浮選上來,導致精煤灰分升高。當十二烷基三甲基氯化銨用量在600g/t時,浮選完善度好,為2.81%,精煤灰分降低到32.79%。而在其他用量時,浮選完善度均有不同程度的下降。
(2)十二烷基苯磺酸鈉。十二烷基磺酸鈉對親水煤泥的浮選效果分析:隨著十二烷基苯磺酸鈉用量增加,精煤產(chǎn)率逐漸上升,可燃體回收率迅速上升,精煤灰分逐漸降低。當藥劑用量達到250g/t時,可燃體回收率開始逐漸降低。當藥劑用量達到600g/t時,精煤產(chǎn)率達到大值,精煤灰分低,而后隨著藥劑用量增加,精煤產(chǎn)率慢慢下降,精煤灰分也開始上升。當十二烷基苯磺酸鈉作為浮選促進劑時,用量為250g/t時,浮選完善度好,為4.72%,精煤的灰分降低到31.71%。
(3)油酸鈉。油酸鈉對親水煤泥的浮選機浮選效果分析:隨著油酸鈉藥劑用量增加,精煤產(chǎn)率大體趨勢也是不斷上升,而剛開始精煤灰分緩慢下降,可燃體回收率迅速上升。當藥劑用量達到350g/t時,再增加藥劑用量后,精煤灰分開始上升,而可燃體回收率略微降低。當用油酸鈉當浮選促進劑時,用量為350g/t時,浮選完善度較好,為13.69%,精煤灰分降低到26.08%。而在其他用量時,要么浮選完善度不佳,要么浮選完善度大致一樣,而藥劑用量較大,綜合考慮經(jīng)濟成本因素,佳用量是350g/t。
(4)辛醇。辛醇對親水煤泥的浮選效果分析:隨著辛醇藥劑用量增加,精煤產(chǎn)率和可燃體回收率也不斷上升,灰分緩慢降低,且精煤灰分維持在30%左右。由于可燃體回收率只有百分之十幾到百之二十幾,說明辛醇作為促進劑的浮選效果一般。用辛醇作浮選促進劑時,用量為1000g/t時,浮選完善度好,為5.35%,精煤灰分降低到29.01%。完善度隨著促進劑用量的增加有繼續(xù)提高的趨勢。
(4)幾種藥劑對親水煤泥的浮選效果比較。對上述四種促進劑的浮選指標進行比較,十二烷基三甲基氯化銨和十二烷基苯磺酸鈉作為促進劑時,隨著藥劑用量的增加,浮選完善度均呈現(xiàn)先提高后降低的趨勢,且浮選完善度均較低。而辛醇作為浮選促進劑時,浮選完善度隨著藥劑用量的增加逐漸提高,但是增長速度緩慢??紤]經(jīng)濟成本,辛醇作為促進劑不是佳選擇。而油酸鈉作為促進劑時,隨著藥劑用量的增加,浮選完善度先急劇上升,在350g/t時開始趨于平緩,但相較于前面三種促進劑有了大幅度提高。綜合考慮,選擇油酸鈉作為促進劑,藥劑用量為350g/t時佳。
2、搖床試驗結(jié)果分析
稱取100g粒度大于0.45mm的煤樣在搖床上進行試驗,水流量為1.62L/min。試驗結(jié)果可知,精煤與中煤的灰分已經(jīng)有了大幅度降低。精煤和中煤的累積產(chǎn)率為9.52%,累積灰分為13.61%。
綜合搖床試驗和浮選試驗,算得精煤的產(chǎn)率為53.74%,灰分為23.06%,較之于入料灰分降低了14.17%。
(1)在對親水煤泥浮選時,當油酸鈉作為促進劑且藥劑用量為350g/t,與空白對照相比,精煤產(chǎn)率提高40.77%,灰分降低8.89%,可燃體回收率提高48.07%。由此可以看出,油酸鈉能有效提高煤泥表面疏水性,是一種效能高的親水煤泥浮選促進劑。當其用量為350g/t時,與捕收劑煤油共用,能實現(xiàn)對該親水煤泥的效能高回收。
(2)單獨使用搖床對親水煤泥進行分選,雖然能有效降低精煤礦的灰分,但分選的精煤產(chǎn)率太低。這說明通過搖床對親水煤泥進行分選,不能達到對煤泥進行效能高回收的目的。
(3)采用重選-浮選聯(lián)合流程,先對入料進行分級,再對小于0.45mm粒級的煤泥進行浮選,其佳藥劑制度為:油酸鈉用量為350g/t,乳化煤油用量為4500g/t,六偏磷酸鈉用量為100g/t,MIBC用量為550g/t,浮選精煤的灰分為25.12%;對大于0.45mm粒級的煤泥進行搖床分選,中、精煤的灰分為13.49%??偟木寒a(chǎn)率為53.75%,灰分為23.06%,可燃體回收率達到54.07%,均要好于單獨采用浮選或搖床分選的效果。
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