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錘式破碎機潤滑注油系統(tǒng)的改進設計

作者:紅星機器 發(fā)布時間:2017-07-19 00:00:00 更新時間:2018-11-12 00:00:00

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某選煤廠采用錘式破碎機對煤礦進行破碎,取得了滿意的效果,但由于其潤滑注油系統(tǒng)存在著注油不均勻的問題,造成傳動系統(tǒng)嚴重磨損,同時增加了維修難度及生產(chǎn)成本,影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。紅星機器針對這一問題,對錘式破碎機潤滑注油系統(tǒng)進行改進設計。

錘式破碎機

一、潤滑注油不均勻的原因

經(jīng)在使用中觀察與檢測分析,供油不均勻問題的成因是:

1、受油高壓膠管長度不同,長膠管造成較大的供油壓力損失。

2、受油高壓膠管管徑小,為8mm,形成的管徑阻力較大。

該破碎機設計使用潤滑劑為2號鋰基脂,是該破碎機負荷運轉部位適宜的潤滑材料。但其特性是黏度大、流動性差。因此,在集中式壓力供油過程中,在小管徑膠管與長度不同的膠管的共同作用下,經(jīng)常出現(xiàn)一些部位油脂過量,而另一些部位卻長期得不到潤滑的油脂,存在分配不均勻的現(xiàn)象。

錘式破碎機

二、改進方案的設計

1、方案設計的基本原則

(1)不改變原機注油的基本方式,即壓力注油,以確保原機正常運行的可靠性。

(2)注油裝置的設計,要技術可靠、精度嚴密、結構簡單、使用便捷、維修方便。

(3)注油裝置的設計,在確保滿足供油部位潤滑需求的同時,不得造成潤滑脂的過量供給與浪費。

2、方案設計

針對壓力供油不均勻的問題,依照方案設計的基本原則,設計出以下改進方案:

(1)增設配油塊裝置。配油塊裝置設4個出油孔,用高壓膠管將出油孔分別與潤滑點連接。配油塊裝置結構見下圖。手動干油泵的出油口封堵3處,只用1根膠管與配油塊聯(lián)接,注油時通過改變接口位置實現(xiàn)分別注油。

(2)合理選擇配油塊安裝位置。將其安裝在離4個注油點都較近的一側,以平衡各個注油點的注油距離,同時將油管由d8mm改為d10mm,減小注油阻力。

(3)手動干油泵出口空心接頭改為直通接頭,再加90°彎頭,增大油泵外殼與油管接頭之間的距離,防止擠斷油管。

(4)配油塊進油口設計為快速直通接頭,方便插接油管。

(5)在配油塊上部加裝防護擋板,防止粉塵污染油嘴和大塊礦物砸傷部件。

(6)在交接班后,注油工必須馬上注油,避免軸承座在停車冷卻過程中將異物吸入,注油時要保證潤滑點有新鮮油脂溢出。

(7)手動干油泵內應保持注滿油脂。

錘式破碎機

在對該方案設計進行錘式破碎機配油塊安裝、調試的實施過程中,為了防止可能出現(xiàn)的供油管路堵塞以及供油初期階段的氣阻造成的供油中斷,確保該設計安全、可靠地運行,在配油塊的4根供油管的基座空間位置,設計安裝了1個供油測試口。當破碎機啟動運行時,若有油脂從供油測試口溢出,表示配油塊工作正常,破碎機可正常作業(yè);若沒有油脂從供油測試口溢出,表示供油管路堵塞或由于供油初期階段的氣阻造成了供油中斷,此時應立即停止配油塊與破碎機的運行操作。當然,后一種情況出現(xiàn)的可能性幾乎為零。

改進后的潤滑注油系統(tǒng),既解決了破碎機事故頻發(fā)的問題,同時大大改善了破碎機的潤滑方式,減少了破碎機部件的磨損,提高了破碎機的使用性能,提高了企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。

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