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某選廠硫化礦車間原設(shè)計規(guī)模為1500t/d,后由于供應(yīng)量規(guī)模增到2700t/d,原來的設(shè)備整體設(shè)計處理能力明顯跟不上節(jié)奏,所以具需要對設(shè)備進(jìn)行升級改造才能滿足客戶的生產(chǎn)需求。
1、中、細(xì)碎存在的問題
因為廠房、吊車、地點等限制,中、細(xì)碎的設(shè)備配置,尤其細(xì)碎設(shè)備的配置存在明顯的問題。該廠中、細(xì)碎設(shè)備配置與相近的有色金屬選礦廠比較,機型處理能力小,尤其細(xì)碎設(shè)備破碎處理能力極為薄弱,造成碎礦設(shè)備開機時間長,設(shè)備磨損快,事故多,碎礦產(chǎn)品粒度難以保證。
2、磨礦存在的問題
由于碎礦產(chǎn)品粒度大,加重了一段磨礦負(fù)擔(dān),磨礦比猛增,裝鋼棒量達(dá)14t/臺之多(額定參數(shù)為11~12t/d),鋼棒耗量由0.65kg/t增到0.9kg/t,電機超負(fù)荷運行,機電事故多。
1、改造前、后流程比較
圖1為改造前破碎工藝流程圖。圖2為改造后破碎生產(chǎn)工藝流程圖。
圖1 圖2
改造前后流程比較,改動是增加洗礦工藝,更換給礦機,改造篩面材質(zhì)和篩孔尺寸。
2、給礦機改造
硫化礦粗碎前給礦機用2臺變頻慣性振動給礦機代替2臺板式給礦機,慣振機下段梭槽有條形篩,-50mm礦石給入一號硫化礦皮帶,+50mm礦石進(jìn)600mm×900mm顎式破碎機進(jìn)行破碎后,并入一號硫化礦皮帶。給礦機改造后,給礦均衡,粗碎破碎腔不堵塞,電機容量由14kW降為6kW;設(shè)備故障減少,方便維修。
3、增加洗礦工藝
增加1臺1500mm×3500mm雙層重型振篩和1臺1500mm螺旋分級機。經(jīng)粗碎的原礦,由皮帶進(jìn)入洗礦振篩,振篩為雙層篩面,上層篩面孔徑15mm,在水力沖洗及振動下,+15mm礦石及泥漿漏入下層篩面;下層篩面篩孔直徑6mm,+6mm礦石沿下層篩面滾入皮帶機;-6mm礦石及泥漿漏下篩孔沿溝槽流入Φ1500mm單螺旋分級機,泥漿由單螺旋分級機溢流進(jìn)入4/3沃曼砂泵,由砂泵送入浮選流程。+2mm礦石由單螺旋分級機返回皮帶機。
4、加強二次篩分
(1)一次篩分。硫化礦經(jīng)洗礦脫泥后,+2mm礦石即兩層振篩篩上的礦石,匯總進(jìn)入中碎;但還有一部分礦石未經(jīng)過洗礦和粗碎,夾帶泥砂和大塊礦進(jìn)入中碎,給中碎帶來困難。為了給中碎創(chuàng)造較好條件,中碎前的篩分,原來的棒條篩篩條間隙為70mm,這樣,篩下產(chǎn)品粒度偏大,即進(jìn)入中細(xì)碎粒度偏大,后改為50mm間隙,+50mm礦石進(jìn)入中碎進(jìn)行破碎;-50mm礦石進(jìn)入皮帶機,給入細(xì)碎。
(2)二次篩分。一次篩分后保證進(jìn)入細(xì)碎的礦石粒度為-50mm,但是夾帶大量-10mm礦石,二次篩分使-10mm礦石不再進(jìn)入細(xì)碎而成為破碎產(chǎn)品;+10mm砂石進(jìn)入細(xì)碎;二次篩分采用1800mm×2400mm自定中心振篩;單層孔經(jīng)10mm二次篩分工藝,改造前振篩存在的問題是篩面不耐磨和機械傳動故障;經(jīng)試驗采用過橡膠篩面、聚氨酯篩面。聚氨酯篩面篩分效果好,耐磨,重量輕,壽命是鋼板篩面的2倍,橡膠篩面的1.5倍。
總的來說,該選廠通過改造碎礦流程,增加洗礦工藝,加強篩分,,在不增加破碎設(shè)備基礎(chǔ)上大大提高了破碎生產(chǎn)能力,滿足了磨、浮、重選別流程需要,其效果非常明顯,保證了碎礦粒度,節(jié)省了投資,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
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